變頻調速在高爐上料系統中的應用
趙家國
(福建三安鋼鐵有限公司,福建泉州362411)
摘 要:對當前高爐卷揚j‘料系統改造的必要性進行了分析,重點介紹了6se70變頻器應用于高爐上料系統的工作情況,選型、性能特點及其控制過程,并對傳控改造方案的實施進行了討論。技改后,有效解決了詞速困難及控制性能差、故障率高的難題,提高系統的可靠性,節約j-電能。
關鍵詞:變頻調速;高爐上料系統;節能
中圖分類號:tm 921.51文獻標識碼:a文章編號:1673-6540(2010)04-0026-04
0 引 言
高爐卷揚上料控制系統是實現高爐自動控制的核心。三安鋼鐵廠38高爐卷揚上料系統原采用繼電接觸器邏輯控制方式,起動性能和節能效果差,調節及控制性能不便,故障率高可靠性及維護差;已滿足不了生產的需求。因此,需要對工藝、設備進行優化調整和技術改造。經分析,變頻調速裝置選配simatic 6se7032 - 1ec60.可編程邏輯控制器(pi.c)采用simatic cpu412,與e1200m從站i/o模板構成核心,實現高爐上料自動控制。下面對該系統的傳控方案進行討論。
1工藝概述
按照工藝要求,卷揚料車起升、下降速度按料車行程由線調整。各種原料經槽下設備稱量、配料后放人中間料斗;料車到達料坑后,中問斗把料放人料車,中間斗閘門關到位并且爐頂準備好后,料車由坑部起動,經加速一高速一低速減速一停車抱閘,到達爐頂。將高爐所需的各種原料不斷送人高爐內。為保證高爐的穩定運行,料車,大、小鐘,大、小均壓,布料器,探尺皆按照工藝要求定時打開或關閉,并與主卷揚料車有~定的聯鎖關系。其中,主卷揚工作頻繁、負載重,是整個上料系統的核心,也是傳控系統技術改造的重點。
2 改造的必要性
原高爐卷揚上料控制系統采用一臺6極55 kw jc =百分之25繞線轉子異步電機拖動,轉子回路靠切換電阻實現速度調整,通過主令控制器(與電機同軸連接)采集料車位置控制電阻的投入切除,同時控制機械抱閘的開闊。該繼電接觸器控制系統與變頻調速系統相比,主要缺陷如
(1)起動性能差。繞線轉子異步電機轉子串電阻調速起動會產生很大的沖擊電流,這對電動機裥電網都很不利。其調速變化呈跳躍狀,屬能耗型轉差調速,電阻容易燒毀;使得減速機齒輪、料車與斜橋導軌之間,在加、減速運行階段均受到沖擊力的作用,設備易損壞,量大,檢修費用增加。而采用變頻調速可實現軟起動,對號蕊毫機械都沒有沖擊,可以降低用電配備容量節省增容費的開支,而且起動過程可以控制,起動、加減速等均可設置。
(2)調節及控制性能差。串電阻起動調速范圍小,調運困難.使得料車速度呈突變,減速后停車時仍有較高轉速,對制動器和限位開關的調整精度要求高,且易發生越位及掉道事故。采用變頻調速系的動態調節過程非常快,且調速范圍廣,調節時間設置,可實現精確控制。
(3)節能性差。變頻調速的低速性能的節能效果比轉子差電阻調速明顯。料車低速時,機械特性軟.因為轉速的降低是通過轉子外接電阻消耗能量來實現,消耗在電阻中的能量比例越大,能耗越高,極不經濟,電網電壓的高低對速度影響很大。嚴重時料車無法起動,易產生事故。
顯然,傳統的控制方式已不能滿足現代生產的要求,采用變頻調速新技術進行技術改造已勢在必行:
3 高爐卷場上料系統變頻調速改造方案
(1)變頻調速改造的目的:改善上料系統的運行質量,為高爐的優質高產創造條件;節約能源,降低消耗,減少故障率,提高經濟效率。
(2)變頻調速裝置實現的主要功能:
①能夠頻繁起動,制動,停車,反向,轉速平穩;
②卷揚料車起升、下降速度調整按料車行程曲線運行,能廣泛調速,防止運載、過流;
③起升初始脈沖電壓調整,防止抱閘玎開時重物下滑;
④制動器動作與變頻器起停聯鎖,延時調整,防止裝置過載、過流;
⑤料車起動、停車及加、減速應平穩,速度控制受負載(空載或滿載)影相響較小;
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